欧美男男作爱gayxxx-欧美男男军人gayvideos-欧美男男激情videos高清不卡-欧美男男被双龙在线播放-a黄视频-a黄色片

污水廠調試運行12個問題解析

日期:2020-07-13  作者:
 關于調試運行水污師們有太多感慨,一環保水兵就曾這樣描述了他的經歷:“穿著沉重的、不便走路的勞保鞋,上樓梯下樓梯,穿梭于管道、泵和構筑物之間,每天至少走10公里以上,高的時候17公里,連續N多天。”雖未親身經歷,卻也感同身受,深感在調試過程中,環保水兵有辛酸、有吐槽、有成就。俗話說身在江湖不由己,入了這行,接了調試這活兒,就得走完做好。
  第一部分:活性污泥培養及馴化
  一、活性污泥培養
  活性污泥培養的實質就是在一段時間內,通過一定的手段,使處理系統中產生并積累一定量的微生物,其培養方式主要有連續式和間歇式。
  1、連續式培養:連續式培養是指在連續進水、連續出水的情況下進行的活性污泥培養方式。選擇該種培養方式的條件是要有足夠的進水,即日進水量至少可以滿足一臺進水泵24小時的水量,連續式培養的優點是培養時間短,微生物所需馴化時間短。
  其具體操作方法是根據來水量的大小確定進水泵開機臺數和生物池開啟組數,格柵機、沉砂池、二沉池全開,開啟外回流泵(若有內回流泵,選擇不開),回流量控制在大于100%,曝氣區溶解氧大于2mg/l,生物池流速平均不小于0.3m/s,絕對流速不小于0.2m/s,連續運行。在此過程中,每天做好各項水質指標和控制參數的測定。當sv%達到10%以上時,活性污泥培養即告成功,此時的出水BOD5、SS、COD等指標一般可達到設計要求。
  2、間歇式培養:間歇式培養是按進水、曝氣、沉淀、撇除上清液等四個階段往復循環的培養方式,是在進水量小不能滿足連續運行的一種培養方式。其特點是微生物積累周期長,馴化時間長,操作工作量大。其具體操作方法是同時開啟進水泵、格柵機、沉砂池,待生物池充滿水后開始曝氣,同時停止進水,定時測量生物池,當COD、SS明顯小于進水時停止曝氣,沉淀2小時后再進水,同時撇除上清液。在此過程中的水質指標和控制參數的測定及完成的標志同連續式培養。
  二、活性污泥馴化
  馴化的目的是選擇適應實際水質情況的微生物,淘汰無用的微生物,對于有脫氮除磷功能的處理工藝,通過馴化使硝化菌、反硝化菌、聚磷菌成為優勢菌群。具體做法是首先保持工藝的正常運轉,然后,嚴格控制工藝控制參數,
  1、DO在控制在不低于1.5mg/l左右,初期曝氣區溶解氧大于2mg/l.
  2、好氧池曝氣時間根據污水和污泥情況,初步投入菌種,曝氣時間24小時就可以。
  3、在此過程中,每天測試進出水水質指標,直到出水各指標達到設計要求。 特別是COD的檢測,SV30的檢測,一定要經常觀察。
  第二部分:調試過程實際問題分析
  問題1:
  現在正在做造紙黑液的處理,COD:60000 mg/L ,SS:9400 mg/L ,色度:6000 ,pH:8 ,工藝:A/O (UASB)  請問該如何調試?能具體講解一下過程嗎?
  回答:
  談幾點調試需要注意的:
  1、造紙黑液濃度高,進入生化系統前,通過物化段有效去除SS可以大大降低有機物含量,減輕對后段生化系統的沖擊。
  2、培菌力求逐漸提高進水量。
  3、進入生化系統的營養劑和排放水的營養劑含量需要多分析,找出去除率,以確認補充量需要否。
  小包子跳繩分割線
  問題2:
  我們廠剛建成了的污水處理SBR系統,馬上就調試運行了,請問調試程序和注意事項有哪些呢?
  回答:
  SBR運行調試的時候應該注意:
  1、活性污泥的培養馴化。
  SBR反應池去除有機物的機理與普通活性污泥法基本相同,主要大量繁殖的微生物群體降解污水中的有機物。  活性污泥處理系統在正式投產之前的首要工作是培養和馴化活性污泥。
  活性污泥的培養馴化可歸納為異步培馴法、同步培馴法和接種培馴法,異步法為先培養后馴化,同步法則培養和馴化同時進行或交替進行,接種法系利用其他污水處理廠的剩余污泥,再進行適當的培馴。  培養活性污泥需要有菌種和菌種所需要的營養物。
  對于城市污水,其中的菌種和營養都具備,可以直接進行培養。對于工業廢水,由于其中缺乏專性菌種和足夠的營養,因此在投產時除用一般的菌種和所需要營養培養足夠的活性污泥外,還應對所培養的活性污泥進行馴化,使活性污泥微生物群體逐漸形成具有代謝特定工業廢水的酶系統,具有某種專性。
  2、試運行。
  活性污泥培養馴化成熟后,就開始試運行。試運行的目的使確定最佳的運行條件。  在活性污泥系統的運行中,影響因素很多,混合液污泥濃度、空氣量、污水量、污水的營養情況等。活性污泥法要求在曝氣池內保持適宜的營養物與微生物的比值,供給所需要的氧,使微生物很好的和有機物相接觸,全體均勻的保持適當的接觸時間。
  3、補充注意事項。
  有時間就自己培養,沒時間就接種。接種前看看生物相,如果絲狀菌嚴重就不要接種了。否則很難根治。
  曝氣量控制,一開始悶曝2天,以后根據溶解氧控制在2.5左右作為曝氣量標準(過度曝氣不利于培菌)。
  營養劑要補充跟上,所以要對水質分析一下,投加后通過出水中的營養劑是否合理來判斷和控制投加量。
  進水量和濃度要由少到多,由低到高漸進控制。
  問題3:
  主要工藝缺氧+好氧+缺氧+好氧 當COD高的時候,氨氮去除效果很差,進水氨氮200 mg/L、cod  1000mg/L。前段時間氨氮進水200mg/L,COD進水200mg/L的時候,氨氮出水效果很好為40-50mg/L;設計為60mg/LCOD主要用廢甲醇液,目前調試了1個半月不長泥,測污泥濃度有2000-3000mg/L,SV10-15。公司要求盡快調好,目前怎么做比較合適?
  回答:
  1、MLSS已經有2000~3000ppm,請確認F/M值,再看看是否要提高其濃度了。
  2、該系統就是有針對性的用以去除氨氮的,有機物濃度也充足,請確認缺氧池缺氧控制情況是否到位,并且進水停留時間是否過短。
  問題4:
  現在調試的是熒光增白劑廢水,原料主要有三聚氯氰,DSD酸,苯氨,二乙醇氨,純堿,對氨基苯磺酸等,現處理工藝是調節池—微電解—UASB—好氧a池—沉淀池—好氧b池—二沉池。進水量3.5方沒小時,由于調節池沒有曝氣,UASB出水忽高忽低,UASB出水不穩定COD在1000到1800間,CL在9000mg/L左右,進好氧后我加自來水2.5方每小時,同時加面粉75kg,好氧兩個池,每個池子有效容積100方,生物可以見少量鐘蟲,好氧A池sv42%(厭氧出水帶泥,MLSS變化較大)好氧B池sv18%出水在COD650左右,好氧a池MLSS是815mg/L,好氧b池MLSS為216mg/L,好氧a池回流污泥675mg/L,好氧b池回流污泥mlss是310mg/L,好氧a池每天排泥10立方,泥齡估算在8天左右,好氧b池每天排泥8個立方,泥齡在9天左右,出水混濁,我感覺就是污泥培養不起來,去除率不高,是怎么回事,該如何操作?
  回答:
  熒光增白劑應該屬于難降解有機物類,所以不建議通過增加自來水來稀釋濃度。以便延長再好氧池的接觸時間,同時,也要提高廢水在UASB系統內的停留時間,以便降解徹底。如有條件,進入生化系統前強化物化段的混凝去除效果。
  問題5:
  工業園區水廠,水量每日3萬方。進水工業水比例90%以上(少量生活污水來自企業辦公樓用水),主要是皮革、化工、電鍍、焊絲類企業,進水COD300~400mg/L,TN50~70mg/L,TP3~4mg/L,B/C略大于0.3。工藝為AAO+機械澄清池(沒錯,就是給水上常用的那個,作用是混凝沉淀)+V型砂濾+接觸消毒。過程參數:污泥濃度7g/L,內外回流比分別是2倍、1倍,DO控制穩定在2~4。出水各項指標均能穩定達標,但是進一個月來生化出水COD指標(其它指標正常)開始升高(水溫還可以,接近20度),加藥量增大導致成本上升,請問可以從哪方面可以優化,提高生化系統的COD去除率,降低成本呢?
  回答:
  1.先要看看COD出水升高是否為進水也在升高,如果是,則屬于正常。
  2.如果進水沒有什么變化,那么看看是否污泥老化解體導致出水COD升高,如果是,就要減低些污泥濃度
  3.運行費減低主要是電費和藥劑費,電費為主,為此,如果可以集中處理,不24小時運行的話,可以節約費用。
  問題6:
  現在調試一工業園區的污水處理工程,生化段采用的是水解+接觸;無奈原水波動較大(COD在500~1200  mg/L氯離子1000~5000mg/L),調節池相對較小,接觸氧化池一直未能掛膜。請問三豐老師:是否我們當前重要的是保持進水水質的穩定?另外已多次詢問過氯離子的影響,不知是否其為影響調試成敗的關鍵因素。  近期,我們計劃給系統投加營養劑,在水解酸化池布水器投加玉米粉。請問有什么建議?
  回答:
  1、掛膜困難與你的氯離子濃度還是有關系的,氯離子1000~5000mg/L,這樣的波動非常不利,如果一直能夠維持在較小波動區間的話,問題就不大了。
  2、可以采用兩種方法應對:一是稀釋進水,保證氯離子進入生化系統不大于2000mg/L;二是控制住波動區間,使微生物被馴化,前提是波動區間的控制,如2500-3000mg/L之間波動,如果很大的波動區間的話,微生物會解體而難于馴化。  其他的控制參數的話問題不大。
  問題7:
  在調試一家養豬廢水,可是曝氣池出水泡沫好多,總是溢出池體;而且還夾雜著污泥小顆粒,每天都很多,泡沫也不容易消除,現在污泥濃度大概15%,出水還有點發紅,有何解決措施呢?
  回答:
  1、培菌初期出現很多白色粘稠的泡沫是正常的,說明污泥正在增殖。
  2、待到污泥濃度與進水濃度平衡后自然泡沫會消失,你可適當降低曝氣量。
  問題8:
  現在在藥廠的污水站作調試 ,藥廠出水COD 8000-9000 含有甲醛 甲醇 乙醇 丙酮 品紅。現在UASB 是采取兩小時進水20-30 分鐘 進水ph  用NaOH 調整到7-8 之間,結果出水PH 為 5 左右,然后就是好氧池,現在在污泥全回流中,由于停電發生過膨脹, 沉淀池出水COD1700+  沉降性能不太好,現在開始投加尿素和磷肥 sv 22-25 之間浮動 PH 6.5-7 之間不定。
  1. 怎樣調整 UASB 使出水PH 正常?
  2. 怎樣促進污泥的生長和沉降?
  3. 如果用好氧池污泥回流到UASB中,效果是不是好呢?
  回答:
  1.感覺你的UASB已經發生酸化了吧,而不是產甲烷需要調整,并且你甲醛濃度多少?它可是對微生物有毒害作用的!
  2.UASB分為兩個階段,產酸階段和產甲烷階段,你直接用UASB,就是兩個階段同時再一個罐體中進行,而你的污染物質是很用以酸化的物質,酸化后pH降低,會嚴重影響產甲烷菌的生長,從而導致真個罐內呈酸性。
  建議前面增設酸化罐,出水調pH后再如UASB,之后進好氧。好氧池中,加N,P營養物質不可少。
  建議采取加純堿替代氫氧化鈉,pH以出水的控制7以上比較合適。從你的描述分析應該是發生了酸敗。
  問題9:
  現在有一個印染廢水處理回用項目在調試,我們做的回用工藝的進水是經過二級生化處理后的出水,水質狀況為:COD:145mg/以下,氨氮:3mg/L左右,總磷:0.5mg/L左右,色度50以下,然后回用工藝流程為:“混凝反應+初沉池+接觸氧化池+混凝反應+二沉池+中間池+重力式無閥濾池+回用水池”(前人設計的,現在我接手),這個項目日處理量是10000噸,出水要達到《紡織染整工業回用水水質》標準COD要50mg/L以下,現在調試的出水除了COD以外都能達標,生物培養不起來,現在馬上要驗收了,該如何辦呢?
  回答:
  估計回用進水的COD145mg/L是可生化性很差的部分,可否先看看B/C比?如果很低的話,可能理論上你無法做到COD50mg/L以下了。所以你的回用工藝成敗在進水COD的可生化性是否可以COD做到50mg/L以下的問題。
  問題10:
  最近手頭有一個CAST工藝,由于SV過高60以上嚴重是可能會達到100%,出水帶有大量的懸浮,污泥沉降性能很差,污泥開始基本絮體很少,顏色嚴重翻白,調整了10天左右污泥反黑,但是上清液任然有大量的懸浮物,沉淀性能很差,運行數據:MLSS:2300mg/L,MLVSS1300mg/L,進水COD600mg/L,氨氮80mg/L,出水過濾COD80mg/L,不過濾200mg/L,超標近三月,污泥負荷0.12,DO不穩可能測量原因0.2-4mg/L波動。求教如何處理使上清液不含泥,單池6000方,日進水量4500m3,運行8小時。
  回答:
  1、如果上清液渾濁,伴有顆粒,要看看是否你近期調整后導致污泥負荷升高所致,如果是這樣,提升污泥濃度后,應該會趨于穩定。
  2、如果是上清液清澈,但有很多顆粒的話,可以顯微鏡看看生物相,是否污泥老化了。
  3、目前看你的MLSS,進水COD,污泥負荷。應該是正常范圍。
  4、采用8小時運行制的話,停止運行時如果沒有曝氣,則次日運行時,污泥容易解體,導致你的出水帶泥。
  所以,盡量不要8小時運行,16小時停止,可以的話,就分散開來,比如2小時運行3小時停止。實在不行的話,可以,16小時內進行出水回流間斷處理,則COD也會慢慢下降。
  問題11:
  污水廠采用的工藝是倒置AAO+二沉池出水,二沉出水TP10mg/L,加石灰+PAC+PAM,出水達到0.5mg/L以下,現在出現的問題是,6000噸水要消耗液體PAC:6噸,石灰400公斤,PAM15公斤,混凝沉淀池產生大量沉淀污泥,領導覺得成本偏高。請老師指教,
  一、該除磷工藝操作,妥否?
  二、因用PAC除磷,PAC水溶液為酸性液體,直接加入水體,水體pH下降,TP去除率不高。后采用石灰水溶液調節pH到10左右,再加PAC,總磷降到0.5以下。請問石灰和PAC是否產生了反應,使得藥劑浪費。
  回答:
  投加絮凝劑有一個合理濃度的,投加多了,少了都會導致效果變差,你投加得量看還是偏大了。可以實驗室小試看看,石灰,PAC,PAM具體合理的比例是怎樣的。另外,如果污泥產量太高,也可用NaOH代替石灰看看效果(會比石灰差點的);如果不投加PAC,直接投加PAM(加大濃度),也看看效果。
  問題12:
  有個廠是卡魯賽爾氧化溝2.5W噸左右新廠,準備培菌調試,有幾個問題想咨詢。該廠在工業園區目前主要有鞋廠和藥廠的廢水,前幾天取了進水做了化驗,不知道是不是沉淀的原因指標不是很高(但是顏色有點發黑很臭),進水COD:60.7mg/L,氨氮:2.14mg/L,總氮:2.79mg/L,總磷:0.848mg/L,BOD5:30.4mg/L,pH:7.03,不知道什么原因總覺得這個數據靠不住。如果按這個數據看需要碳源和氮源,我現在測算碳源這邊的費用該如何測算?現在初設沒有,池容不清楚需要多少泥也只能估算,準備用單組氧化溝培菌預計需要100T泥(考慮到工業廢水沖擊)。
  回答:
  不管它是什么溝,就是活性污泥法,和AO的培養馴化一個道理。如果池容不能確定,可以用腳丈量,大概的長度,寬度,池深用根鐵絲,綴一塊石頭,到池底,然后量一下鐵絲的長度,就是池深,找到有效水深,就是有效池容。圓弧的地方,可以大概估算一下方形池體。數據需要再次確認一下,原水顏色發黑,有點臭,都是表象,如果是尾水的話,上游企業有污水站,處理之后的尾水,會比較難弄。
 
 
更多>同類資訊
0相關評論

底部二維碼

地址:遼寧省沈陽經濟技術開發區開發大路16號甲  電話:024- 25801520  傳真:024-25801522  版權所有:沈陽水泵研究所 2005-2024

中華人民共和國電信與信息服務業務經營許可證》編號:遼ICP備06007912號-1  沈陽網站建設:思勤傳媒提供全程網絡策劃

主站蜘蛛池模板: 欧美大片大片播放网站 | 国产一区二区三区视频在线观看 | 日韩视频在线免费观看 | 免费一级a毛片 | 色噜噜狠狠先锋影音久久 | 成人国产精品久久久免费 | 在线观看三级网站 | 在线一区免费播放 | 免费手机黄色网站 | 国产又色又爽又黄的网站在线一级 | 日韩人妖 | 一区二区三区在线免费观看视频 | 欧美成人在线免费观看 | 亚洲这里只有精品 | 欧美国产一区二区二区 | 国产最新自拍视频 | 国产日韩欧美在线观看不卡 | 97夜夜澡人人爽人人喊一欧美 | 99精品偷自拍 | 亚洲日本中文字幕一本 | 青青久久精品国产免费看 | 亚洲综合视频在线观看 | 思思久久99热这里只有精品66 | 国产一区二区精品在线观看 | 91热精品视频| 四虎永久网址影院 | 天堂在线www下载 | 欧美精品三区 | 亚洲高清一区二区三区 | 国产区在线看 | 日本欧美中文字幕 | 亚洲1卡2卡三卡3卡4卡网站 | 久久久精彩视频 | 久久久久久不卡 | 亚洲日本欧美日韩高观看 | 影音先锋5566夜色资源网 | 综合网五月天 | 青青射 | 欧美高清在线精品一区 | 陈玉莲三级未删减版在线观看 | 日韩成人免费一级毛片 |