河南能源焦煤集團針對生產實際,創新管理思路,通過對各生產礦井排水系統進行優化,不僅提高了水泵的運行效率,最大限度實現了節省電能,同時也增加了礦井排水系統的安全運行系數。
據介紹,焦煤集團是國內著名的大涌水礦區,生產礦井現有主排水泵近200臺,排水耗電量大,約占原煤生產耗電量的50%。部分礦井在實際運行中,不同程度存在富裕揚程大、水泵與管路不匹配等情況,致使水泵未能在最佳效率和狀態下運行,造成排水用電浪費,給企業增加了經濟負擔。同時,由于水泵的維護和保養不到位,也給排水系統的安全平穩運行帶來一定隱患。
為破解這一難題,實現節能增效和安全生產,去年年初,焦煤集團計量檢測中心按照“高質量、全覆蓋”的檢測要求,對生產礦井主排水系統進行了全面檢測檢驗,對主排水系統檢測存在的問題進行分析。機電管理部門技術人員根據礦井排水系統特點及運行狀況,一礦一策,分步驟、針對性地組織實施了排水系統節能改造。首先,在提高水泵運行效率方面,水泵大修、更新改造水泵或新加工制造水泵時,優先考慮選用新型高效耐磨高效水泵;合理技改正在使用水泵,使水泵特性在高效區運行;對效率低的水泵及時修理,使水泵盡量恢復到水泵原設計性能。其次,在提高排水管道效率方面,定期清除管路結垢,減小管路阻力;采用多管并聯排水增大過流面積,降低管路阻力;選擇直徑較大的吸水管路,降低吸水阻力。第三,加強排水運行管理方面,定期清理水倉,及時清理吸水井;科學安排水泵開、停時間,“避峰填谷”節省電力成本。第四,在專業化維護保養方面,加大排水系統檢測檢驗力度,保證排水系統安全;與專業水泵制造單位簽訂水泵維保協議,對低效率水泵及時維修;完善庫存對應應急裝備,滿足應急救援要求。
據統計,去年8月份,焦煤集團生產礦井排水系統優化改造完畢、節能改造方案實施后,一年共計節省電能639.28萬千瓦時,減少電費支出388.52萬元,同時減少設備修理費500余萬元,并且實現了排水系統減人提效,增加了礦井排水系統的安全運行系數,經濟效益和安全效益顯著。